Aujourd'hui la gréve de la SNCF nous a tristement contraint à annuler la sortie prévue à Paris.
Merci la SNCF !
Cela nous a tout de même permis d’améliorer et réparer les problèmes sur les robots .
Réparation de l'engrenage défectueux.
Changement de la batterie d'alimentation.
Les robots sont finalisés :
vendredi 13 juin 2014
Fête de la science de Villeneuve sur Yonne
Nous avons exposé nos trois robots à la fête des sciences à Villeneuve sur Yonne.
Il y a eu beaucoup de monde à notre stand.
Il y avait trois robots : Un robot autonome et deux robots pilotés à distance.
mardi 3 juin 2014
Mardi 3 juin Une partie des élèves préparent l'exposition pour la fête de la science à Villeneuve sur yonne. D'autres élèves ont commencé à préparer notre sortie à Paris (voir document à côté)
mardi 27 mai 2014
Mardi 27 mai Tout le monde essaie de piloter les robots. Baptiste répare quelques défauts :
des écrous mal vissés se dévissent
l'axe des roues arrière bouge, se décale et les engrenages ne sont plus en face ...
Tout le monde prépare aussi la fête de la science à villeneuve et on prépare un diaporama présentant notre travail.
mardi 20 mai 2014
Mardi 20 mai
ça y est notre robot roule et peut explorer !
Nicolas s'essaie à le télécommander.
mardi 13 mai 2014
Mardi 13 MAI
Nicolas ajuste la caméra du robot et la connecte à l'ordinateur.
Killian modifie le fichier du châssisde son robot.
Timothé crée le fichier de donnée pour les capteurs positionné sur le robot afin de mesurer le température et la luminosité.
Baptiste réfléchit aux branchements du servomoteur
Le robot est presque fini d'assembler et il commence à rouler !
Nous contrôlons mal la direction pour l'instant.
mardi 6 mai 2014
mardi 6 mai
Nous avons eu un petit problème avec la direction : elle tournait plus à droite qu'à gauche.
nous avons donc réalisé une petite pièce blanche (voir ci-dessus) afin de résoudre ce problème.